2 厂房局部构件振动情况
张河湾电站自投产以来,厂房内一直存在强烈的噪声,厂房楼板、立柱、楼梯等构件振动比较强烈,并因此导致设备端子、板卡、螺栓松动以及振动部件磨损、疲劳,影响设备安全稳定运行。尽管电站每月在机组定检时对螺栓和端子进行检查和紧固,但仍存在安全隐患。
为充分了解和掌握厂房楼板、立柱、楼梯等构件的振动情况,张河湾电站委托北京中水科工程总公司开展了机组与厂房振动测试。考虑到地下厂房具有强磁、强电、强噪声的测试环境,厂房振动测试选用了以下两种传感器:
(1)力平衡传感器。该类型传感器具有灵敏度高(2.5V/g)、抗强磁强电强噪声干扰的特点,频率线性度为0~100Hz。该类型传感器为3分向传感器,即X、Y、Z各方向均有一个振动信号输出。
(2)压电晶体传感器。该传感器的频率线性度较高(2000Hz),灵敏度较高(1.5V/g)。此次试验在水车室顶盖的4个螺栓上分别布置了1个3分向压电晶体传感器。此外,在三层立柱和楼梯上还布置了20个单分向压电晶体传感器。厂房振动测点布置如图1所示。
图1(一) 厂房振动测点布置图(二机一缝)
图1(二) 厂房振动测点布置图(二机一缝)
厂房振动试验内容包括变转速空转试验、变励磁电流试验以及变负荷试验,数据采样频率为800Hz。电站通常最关注不同负荷工况下厂房构件的振动情况,这部分试验结果将在下文作重点介绍。
因为传感器多布置在3~4号机组厂房段,所以变负荷试验工况设定如下:
(1)工况1:3号、4号机组分别带150MW负荷,其他两台机组停机。
(2)工况2:3号、4号机组分别带200MW负荷,其他两台机组停机。
(3)工况3:3号、4号机组分别带250MW负荷,其他两台机组停机。
对试验数据进行分析得到以下几点结论:
(1)对于同一测点,机组负荷由150MW增至200MW时,各个测点的振动加速度增大幅度很小;当机组负荷由200MW增至250MW时,各个测点的振动加速度增大幅度明显,如图2所示。
(2)3种工况下,三层(发电机层、母线层以及水轮机层)楼板的垂直振动主频均为100Hz,如图3所示。
图2(一) 不同负荷工况下各测点X、Y、Z向振动峰值变化图
图2(二) 不同负荷工况下各测点X、Y、Z向振动峰值变化图
(3)250MW负荷稳定运行时,水轮机层立柱的水平振动强烈(水平振动加速度最大达到1.59g),摸着有“麻振”的感觉。
图3(一) 不同负荷工况下3号、6号、9号通道频谱图(主频100Hz)
图3(二) 不同负荷工况下3号、6号、9号通道频谱图(主频100Hz)
(4)3号机组段发电机层楼板局部装修层地面的振动加速度超过1.5g,站在上面有“麻振”的感觉。