第二十一次中国水电设备学术讨论会论文集
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4 试验结果

4.1 固定导叶固有频率测量和模态分析

4.1.1 固定导叶固有频率测量

固定导叶固有频率测量频率响应曲线如图6所示。

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图6 固定导叶固有频率测量频率响应曲线

各测点固有频率测量结果见1。

表1 各测点固有频率测量结果

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续表

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根据图6和表1可知,在空气中,2阶固有频率为231.56~238.44Hz,而改造前的2阶固有频率为164.06~187.5Hz,因此可以确认改造后固定导叶的固有频率有大幅度提高。

4.1.2 模态分析结果

4号SV上设置了12处传感器,以获取振动模态,其结果如图7所示,由此明确了1阶为SV上下弯曲模态[图7(a)],2阶为SV扭曲模态[图7(b)]。

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图7 模态分析

4.2 固定导叶应力测试结果

4.2.1 应力计算方法

应力σ(MPa)根据试验中测量的应变值ε(μm/m)按公式σ=计算而得,固定导叶材料的弹性模量E取210GPa进行计算。测量要先计算测量灵敏度,与应变片的参数Ks相关,此次测量选取的应变片的Ks值为2.11,灵敏度=e/σ=KsE0/4E,其中E0为测量输入的电压值,e为测量输出电压。

4.2.2 应力测试结果

(1)应力变化稳态值(DC)(图8)。

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图8 固定导叶应力变化曲线(稳态值)

(2)应力变化动态值(Pk-Pk)(图9)。

(3)结果分析。

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图9 固定导叶应力变化曲线(动态值)

1)固定导叶应力稳态值和动态值都不大。拉应力值最大的地方在导叶的中部,此部位为非易破坏部位,原来也未发生过裂纹缺陷,出水边受到压应力。

2)在负荷增大过程中,应力值没有发生增大的现象,受力是稳定的。所以从试验结果看,改造后的固定导叶受力避免了改造前在90%负荷以后应力突然增大的现象,改造是成功的。

4.3 固定导叶动水压力测试结果

在升降负荷过程中,选取一张固定导叶的正压侧和负压侧的中点布置压片式压力传感器,用金属胶固定,可以测量各种工况下流经固定导叶的动水压力稳态值和动态值。

从测量所得的动水压力的稳态值和动态值判断,其中动水压力的动态值与稳态值的比值最大,为0.15∶1;机组在50%负荷以后,动态值与稳态值的比值为0.1∶1,压力趋于稳定,符合机组安全稳定运行的要求。

4.4 振动测试结果

在升降负荷过程中,选取顶盖上的2个测点,同步测量振动随负荷的变化趋势。

从测量结果看,除了在20%~40%低负荷的机组振动区,机组的振动较大外,在55%负荷后,顶盖的振动非常小,避免了原来在90%负荷后,随着负荷增大,各测点振动增大的问题,避免了130Hz左右的共频成分。

4.5 压力脉动测试结果

选取了蜗壳进口、无叶区、顶盖处、尾水锥管4处进行压力脉动的测量,从测量数据所得出结果看,压力脉动的变化与顶盖的振动趋势一致,在55%负荷后,水压脉动也非常小,脉动值与稳态值的比值小于0.08,对机组在正常负荷时,能够安全稳定运行非常有利。

4.6 100%甩负荷时的应力测量

100%甩负荷时,固定导叶的应力会有一个短期增大的过程,测量情况如图10所示。

100%甩负荷时,应力变化幅度加大;100%甩负荷时,最大应力为80.9MPa,比甩负荷前的54.9MPa增加了26MPa,但由于是短时作用,幅值也在材料强度允许范围内。