第四节 水轮机常见故障与事故
一、水轮机常见故障
(一)导叶剪断销剪断的故障
导叶剪断销剪断的故障处理措施如下:
(1)确认剪断销已经剪断,通知检修人员处理。
(2)若机组振动较大,首先调整导叶开度使水轮机不在振动区运行,再通知检修人员处理。
(3)多只剪断销剪断无法处理又失去控制时,应立即停机,关闭进水口工作闸门进行处理。
(二)主轴密封水压异常的故障
主轴密封水压异常的故障处理措施如下:
(1)检查水轮机主轴密封水压。
(2)切换到备用一路供水,并调节阀门检查供水系统是否正常。
(3)分析水压异常原因,同时应检查水轮机主轴密封漏水情况,如漏水增大,应维持顶盖水位正常。
(三)水轮机顶盖水位升高的故障
水轮机顶盖水位升高的故障处理措施如下:
(1)检查排水泵排水情况,如排水泵未启动抽水,应检查原因,设法启动排水泵。
(2)检查自流排水孔是否畅通,如有堵塞,应清理排水口。
(3)应检查各处漏水量是否增大,如水轮机主轴密封部分漏水较大,及时调整密封水压。
(4)若漏水过大,处理无效且水位还在上升,应联系停机处理。
(四)水导轴承油位降低的故障
水导轴承润滑油油位降低的故障处理措施如下:
(1)检查水轮机导轴承油槽密封、漏油和甩油情况。
(2)应对水轮机导轴承油槽补充润滑油,使机组恢复正常运行。
(3)若水轮机导轴瓦温度上升较快,应联系停机处理。
(五)水轮机导轴承润滑油变质和油位异常升高的故障
水轮机导轴承润滑油变质和油位异常升高的故障处理措施如下:
(1)检查油混水信号器是否发出信号,通知检修人员进行油化验。
(2)若油质不合格,应停机查明原因后消除进水缺陷,更换轴承润滑油。
(六)油冷却器冷却水中断或水压降低的故障
水轮机导轴承润滑油变质和油位异常升高的故障处理措施如下:
(1)检查技术供水系统阀门位置是否正常,管道有无漏水。
(2)应设法调整冷却水压,检查轴承温度使轴承温度在正常范围之内。
(七)导轴承温度升高的故障
导轴承温度升高的故障处理措施如下:
(1)进行核对确认并检查轴承温度上升情况,确认测温装置故障或误动,通知检修人员处理。
(2)检查故障轴承油位、油色,必要时进行油质化验。
(3)检查轴承冷却水压、流量,如不正常应及时调整,遇水管堵塞应停机处理。
(4)测量水导轴承摆度,判断轴承内部异常情况。
(5)轴承温度继续急剧上升,应紧急停机处理。
(八)水轮机振动、摆度超过规定值的故障
水轮机振动、摆度超过规定值的故障处理措施如下:
(1)如系在已确定的振动禁区运行,应联系调度调整分配负荷,避开该振动工况区。
(2)分析机组振动、摆度的测量结果。
(3)检查轴承运行情况。
(4)分析振动原因,进行相应处理。
(5)振动严重超过规定值,应手动紧急停机。
二、水轮机常见事故
(一)水轮机事故处理的基本要求
水轮机发生事故处理时应遵循以下基本要求:
(1)根据仪表显示和设备异常现象判断事故确已发生。
(2)进行必要的前期处理,限制事故发展,解除对人身和设备的危害。
(3)在事故保护动作停机过程中,注意监视停机过程,必要时加以帮助使机组解列停机,防止事故扩大。
(4)分析事故原因,作出相应处理决定。
(二)水轮机常见事故
1.机组过速事故及其处理
机组过速事故发生的原因如下:
(1)开机时调速器失灵。
(2)机组解列停机时调速器失灵。
(3)机组甩负荷后调速器失灵或调速器动态品质差。
(4)运行人员误操作。
(5)测速装置故障,过速保护误动作。
机组过速事故处理措施如下:
(1)无论何种原因引起的机组过速,必须立即启动关主阀。
(2)机组过速后,由于强大的离心力可能损坏转动部分,必须进行转子检查,无损坏后方可重新开机。
(3)重新选择调速器的调节参数。
(4)如为测速装置故障,必要时暂时退出机组过速保护。
2.机组异常振动
机组异常振动产生的原因如下:
(1)机械原因,转子动(静)不平衡,轴线不正,轴承间隙过大,碰撞等。
(2)水力原因,涡带,进水不平衡,止漏间隙不均,涡列等。
(3)电磁原因,不对称运行,气隙不均,失磁,转子闸间短路等。
机组异常振动处理措施如下:
(1)避免机组运行与振动区。
(2)减少机组的有、无功负荷。
(3)具有强迫补气时,启动向补气。
(4)剪断销剪断时,按剪断销剪断处理程序处理。
(5)异常振动无法消除威胁机组安全时,停机。
3.抬机、水击事故
抬机、水击事故产生的原因如下:
紧急刹车时人在惯性作用下的反应。当调速器导叶关闭时间和关闭规律选择不当时,就会出现水击或抬机事故。机组运行中,如遇导叶紧急关闭,在水流惯性力的作用下,在引水系统发生正水击和负水击,关闭速度越快,水击越严重,正水击产生高压,严重时造成引水管路爆裂,负水击引起尾水倒流,与负吸出高度的共同作用下,将机组抬机,称为抬机。
抬机、水击事故处理措施如下:
(1)通过调节保证计算,选择正确的导叶关闭时间和关闭规律。
(2)装设紧急真空破坏阀,防止抬机事故。
(3)设置抬机高度限制装置。
三、多根剪断销剪断故障分析与处理方法实例
在运行时发生了水轮机剪断销被剪断事故,水轮机剪断销发生剪断故障,会造成水轮发电机组被迫减负荷或停机处理。停机过程中遇到的操作风险和技术分析也较复杂,运行人员在紧急停机过程中稍有不慎,很容易造成事故的扩大。云南境内某水电站,总装机容量128MW,年平均发电量5.33亿kW·h。该水电站在运行时发生多根剪断销剪断故障,下面就以此故障为例简单介绍其分析与处理方法。
1.发生多根剪断销剪断事故下的应急操作步骤
在掌握了水轮机发生多根剪断销剪断事故的运行和操作风险后,操作起来就可以做到处变不惊,得心应手。
(1)判断应迅速准确。在监控系统发出水轮机剪断销剪断信号时,应立即安排人员到现场核实,核实过程中切不可看到一根剪断后,即认为故障已找到。应对所有剪断销快速检查,防止遗漏。检查完毕,现场通过电话立即向控制室汇报。同时应将调速器立即切至手动运行,派专人监护。
(2)立即落下机组进水口工作闸门。现场核实有三根及以上剪断销剪断后,应立即选择落下机组进水口工作闸门。可不用事先缓慢降低负荷,因为水轮机此时工况很差,运转时间越长,损害越大。只要过机水源切断,水轮机失去了紊流冲击,即转至稳定状态,水轮机摆度及振动恢复正常,这是使水轮机脱离异常工况最快速、最有效的方法。但特别注意的是,先行必须将调速器切至手动,防止流量下降造成调速器自动加大导叶开度。
(3)执行停机操作。在落下机组进水口工作闸门后,机组此时显示不定态、有功为负值,相当于调相状态,还应继续操作将机组停机。但如果按正常执行停机流程,调速器会联动使导叶迅速全关。此时,由于调节机构在无水状态下动作导叶全关,接力器及调速环动作虽有不平衡力,但一般不会造成其他剪断销剪断,即使有剪断现象,仅增加了剪断的根数,水轮机在无水的稳定状态,不会增加损坏程度。也可手动将导叶缓慢全关,然后再执行自动停机流程。无论哪种方式停机,都应观察导叶动作过程,以帮助分析事故原因,并在停机后配合检修人员进行全面检查分析、处理更换剪断销。
2.检修完毕后的恢复操作步骤
(1)调速器无水试验。在机组剪断销全部更换完毕后,应进行调速器无水试验及空载试验。以确认故障已排除,调节机构工作正常。无水试验时,手动操作导叶全关至全开,再全开至全关,反复操作几次,操作过程中监视调节机构动作平衡,剪断销及信号器完好。
(2)调速器空载试验。在做完调速器无水试验后,对压力管道进行充水,然后进行空载试验。空载试验应选择自动开机方式进行。因为自动开机的导叶动作幅度和速度都比手动要大,选择自动开机更符合机组并网运行的要求。在试验前,应做好事故预想,各重要部位留人监视。在空载试验正常后,机组全面恢复备用。