磷化液(5)
原料配比
表1 开缸液
表2 促进剂
表3 中和剂
表4 磷化液
制备方法
①将清水加到磷化槽容积的八成。
②取开缸液加入槽中,搅拌均匀。
③加入适量的水,加入中和剂,搅拌至白色絮状物全溶。
④加入促进剂。
⑤化验检测游离酸、总酸和促进剂含量,调整到合格范围内,即为成品。
原料配伍 本品各组分质量份配比范围为:开缸液60~80,中和剂3.8~4,促进剂2~6,水加至100。
所述开缸液由以下组分组成:磷酸(85%)30~36,硝酸(68%)16~20,氧化锌(99.7%)15.6~18.4,柠檬酸0.4~0.6,氟化钠0.4,硝酸镍0.6~1,硝酸铁0.16~0.24,硝酸铜0.004~0.01,水加至100。
所述促进剂由以下组分组成:酒石酸0.5~0.8,柠檬酸0.2~0.5,氟硼酸钠2.5~3.5,间硝基苯磺酸钠1~2.5,氯酸钠1.5~2,亚硝酸钠35~40,双氧水3~5,硝酸铁0.5~0.8,去离子水加至100。
所述中和剂由以下组分组成:99%离子膜法片碱19~21,工业一级96%的碳酸钠14~16,水64~66。
产品应用 本品主要用作磷化液。
产品特性
①冬季极低气温条件下依然可让生产正常进行。
众多中小型企业没有完善的加温设施,特别是山海关以外的东北三省、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏等严寒地区冬季非常漫长,中小型企业在如此漫长的周期内停产又不太现实,解决低温条件下的继续生产是他们迫切需要解决的难题。
②减少了冬季必须加温生产的困扰。
相当多的中小型企业冬季生产任务不够饱满,且不说投资锅炉需要财力消耗、需要增加场地及配套设施、需要增加司炉工人,不能连续生产的现实迫使他们采用加热设施运行成本极高,本技术的实施可使他们从磷化必须加温的困惑中解脱出来。
③降低了企业的施工难度。
如果冬季磷化槽加热,蒸汽锅炉使用成本远远低于电加热,但蒸汽加温锅炉及引风机、含硫气体过滤器、出渣机等的配套设施需要企业的投资,锅炉房场地需要企业投资,蒸汽锅炉使用前需要经过环保局严格的审批程序、司炉工需要经过严格的培训过程,这一切都是企业运行过程中不得不面对的难题,本技术的实施使上述诸困难烟消云散。
④提高了生产效率。
本可以60min完成的同样生产量,如果采用本品技术时间可节约至原来的1/2,相同时间内生产效率提高1倍,产生的社会效益将不言而喻。
⑤减轻了工人频繁清理沉淀物的劳动强度。
由于采用了促进剂(超低温),增加了成膜加速离子,多种有效成分的复合效应直接导致磷化速度明显提高,成膜速度及成膜质量明显改善,比采用单一的亚硝酸盐型促进剂生成的沉淀明显减少,成膜质量明显改观,工人清理槽内沉渣周期自然相应延长。
⑥节能减排,对环境保护尽了微薄之力。
没有了小锅炉的浓烟滚滚和脏水乱流,缺少了粉煤灰的随处堆放,我们的生存环境离碧水蓝天的追求将会更加接近。
⑦提高了产品良品率。
超低温状态下磷化膜依然生成得致密均匀、结晶完整、膜厚适中。